吳迎春
(河北津西鋼鐵股份有限公司制氧廠?0643002)
氬系統(tǒng)由于操作不當(dāng),設(shè)計不合理等原因經(jīng)常造成“吸濕”從而堵塞通道,嚴(yán)重影響氬塔工況,嚴(yán)重時甚至停止氬產(chǎn)品的產(chǎn)出,以下是我廠發(fā)生的幾次“吸濕”事故。
1?氬塔內(nèi)幾起事故
1.l?我廠川空產(chǎn)l#15500m3/h制氧設(shè)備自2003年7月份投產(chǎn)后,發(fā)生了精氬投不上,經(jīng)近半個月的調(diào)整,都不能產(chǎn)出合格氬,后發(fā)現(xiàn)余氣放空放不出氣,開始懷疑通道被雜質(zhì)堵塞,檢查精氬壓力PICA703曲線,它有出現(xiàn)負(fù)壓時的曲線,從而判斷很有可能在精氬壓力出現(xiàn)負(fù)壓時濕空氣由余氣放空管吸入。
原因分析:余氣放空設(shè)有止逆閥,應(yīng)該不會“吸濕”,但經(jīng)檢查止逆閥壞。
采取補(bǔ)救措施:由3#機(jī)組氬汽化器后接10kg/cm2左右的氬氣反頂入余氣管道,將精氬蒸發(fā)器吹除閥打開,經(jīng)過兩天的反吹終于將余氣放空管吹開,自此氬塔恢復(fù)生產(chǎn),使我們對氬塔“吸濕”有了初步的認(rèn)識。
l.2我廠川空產(chǎn)2#15500m3/h制氧設(shè)備自2005年8月份投產(chǎn),此設(shè)備粗氬Ⅱ塔后設(shè)有液化器,液化器設(shè)有不凝氣排放閥V772,由于在正常生產(chǎn)時V772常開,當(dāng)停車后,開始時V772不關(guān),當(dāng)時誰也沒有注意,經(jīng)常發(fā)生啟車后液化器不作功,從而精氬塔無法投入。
原因分析:當(dāng)停車后液化器內(nèi)負(fù)壓,空氣由V772吸入,從而造成粗氬液化器內(nèi)氬通道被空氣中的水分凍結(jié)堵塞。
處理方法:由液化器前吹除閥V755接氬氣,如無氬氣,也可接氮?dú)饣蚋稍锟諝?,吹出氬通道直至V772有氣,再經(jīng)一段時間后投入,如果投入過早,有的氬通道還沒有完全吹開。
1.32007年10月l7日,我廠2#15500m3/h制氧機(jī)在8:09因停電停車,開車后在投入精氬時,粗氬液化器不作功,當(dāng)精氬壓力高時,V772能排出氣,但粗氬液化器仍不作功。查歷史記錄發(fā)現(xiàn):粗氬放空閥HV703在8:13~8:34有50%開度,之后關(guān),9:26開到50%此時下塔正在導(dǎo)氣,粗氬液化器氮側(cè)控制閥LCV706?9:03開始開,9:04開到23.4%,正常時只有3%左右的開度,一直到9:45才關(guān),致使粗氬液化器氮側(cè)液位LIC706?9:3l~13:49一直超量程。
原因分析:在停車時由于液化器氮側(cè)冷量太多,使氬側(cè)殘留氬固化,堵塞了氬通道,同時在停車時21分鐘內(nèi)HV703有50%開度,從粗氬放空口吸入了濕空氣,凍結(jié)堵塞了粗氬液化器的通道。
處理方法:由V755導(dǎo)12kg/cm3干氮?dú)獯党?,打開余氣放空閥PCV750開始無氣,然后關(guān)閉PCV750閥。一直到l0月18日l2:53精氬壓力PICA703達(dá)5kP,12:57?PICA703達(dá)16.2kP,打開PCV750有氣放出,說明部分液化器氬通道已吹開,此時還不能急著投入精氬塔,因為有的氬通道還沒有吹開,到16:30投入精氬,精氬正常。
1.42#15500m3/h粗氬放空閥HV703,余氣放空閥PCV750選型錯誤,選型為氣閉,當(dāng)無氣源時,閥門處于打開狀態(tài),從而使?jié)窨諝馕搿hb于氬塔內(nèi)幾起“吸濕”事故的發(fā)生,我們采取以下幾項措施:
(1)粗氬放空和余氣放空管加止逆閥。
(2)設(shè)壓力連鎖粗氬放空壓力低于5kPa連鎖關(guān)閉,余氣放空壓力低于3kPa連鎖關(guān)閉。
(3)粗氬放空和余氣放空閥門選型為氣開式。
(4)啟車時在主塔有壓力后再打開粗氬放空閥放空。
(5)設(shè)有粗氬液化器的空分裝置,不凝性氣體排放閥,停車時關(guān)閉,在正常后正壓時再打開,在生產(chǎn)時間段打開。
(6)將精氬壓力PICA703壓力設(shè)定1lkP左右投自動。
采用以上方法后,解決了氬塔“吸濕”的問題,同時氬塔工作至今一直很穩(wěn)定。
2?其它的幾起“吸濕”事故
2.l?2007年1月1日1#1.5萬立大修吹掃結(jié)束開車后,發(fā)現(xiàn)液氬計量罐后氬中氮分析AIA705無法分析,原因是分析管無氣,打入精氬蒸發(fā)器產(chǎn)品氬出口分析AIA704,仍無法分析,原因還是分析管無氣,同時發(fā)現(xiàn)LIC703負(fù)壓管無氣。
原因分析:在吹掃結(jié)束后進(jìn)行拆除的導(dǎo)壓管沒有及時接上,致使在開車?yán)鋮s過程中吸入濕空氣,使這些管道堵塞。
處理方法:用高壓氬氣瓶進(jìn)行反吹A(chǔ)IA704、AIA705、LIC703負(fù)壓管無效,只有采用由液氬計量罐液位計LIA705正壓管接三通閥引一股到AIA705分析表中,進(jìn)行分析,將精氬冷凝器氮側(cè)壓力PIC704導(dǎo)壓管上接三通閥,一路充當(dāng)LIC703負(fù)壓管,一路顯示PIC704壓力。
2.2?2007年l2月3日,l#l.5萬立在短期停車開車后,粗氬I含氧AIA702和粗氬Ⅱ含氧AIAS703無法分析,并且兩個分析管都無氣。
原因分析:AI702、AIAS703在停車時分析導(dǎo)壓管與分析表斷開,開口與大氣相通吹掃管路,而在吹掃完后未及時恢復(fù),短期停車時塔內(nèi)為冷狀態(tài),塔內(nèi)為負(fù)壓,致使?jié)窨諝庥蓪?dǎo)壓管吸入,從而造成了AIA702、AIAS703導(dǎo)壓管的堵塞,分析表無法分析,同AI704、AIA705、LIC703負(fù)壓管無氣的原因相同。
處理方法:用高壓氬氣瓶中氬氣反吹管路不能吹開,后將氬鎦份流量FI701正壓管接三通閥引一股至從A702表中,將粗氬流量FI702正壓管接三通閥引一股至AIAS703表中,進(jìn)行分析,開始時不太準(zhǔn),經(jīng)過一段時間的調(diào)整后分析表顯示和原來一樣。
2008年3月份l#1.5萬立大修,系統(tǒng)復(fù)熱后,AIA704、AIA705、LIC703負(fù)壓管、AIA702、AIAS703都通氣恢復(fù)正常,再次證明了為濕空氣造成的管路堵塞。
2.32004年l月31日1#l.5萬立氬儲槽在槽車充液時,化驗分析氬罐中含氧15ppm,(指標(biāo)≤2ppm)。
分析原因:
(I)氬產(chǎn)品純度不合格。
(2)槽車內(nèi)殘留不合格液體反頂入儲罐。
(3)氬罐存在泄露造成“吸濕”。
首先對氬塔工況進(jìn)行了檢查,產(chǎn)品氬中含氧、含氮都在指標(biāo)之內(nèi),經(jīng)校驗分析表無問題,可以排出第一種可能;經(jīng)檢查氬儲槽內(nèi)壓力無異常變化,可以排除第二種可能;通過查找儲罐內(nèi)壓力的歷史曲線,儲槽在一段時間內(nèi)曾出現(xiàn)過負(fù)壓,特別是在充裝過程中,整個過程都為負(fù)壓,負(fù)壓是如何造成的呢?對現(xiàn)場及操作人員進(jìn)行了了解,由于儲罐自動放散閥壞,在正常生產(chǎn)中手動放空閥打開控制壓力,當(dāng)充裝時,特別在氬罐液位高的情況下,由于充裝的快,使罐內(nèi)壓力迅速下降,從而造成罐內(nèi)負(fù)壓,濕空氣由放空口吸入,空氣中的氧由于是低沸點(diǎn)組分從而液化在液相中,造成了氬中含氧量的升高。
采取措施:在充裝時,可關(guān)閉放空閥,充裝后再打開,在液位高時嚴(yán)禁罐內(nèi)出現(xiàn)負(fù)壓,通過置換,經(jīng)過一段時間后,罐內(nèi)純度合格,備件到位后,及時對氬罐自動調(diào)節(jié)閥進(jìn)行了修理,將自調(diào)閥壓力設(shè)定在5.5kP,投入了自動控制。
3?結(jié)束語
關(guān)于氬“吸濕”造成設(shè)備無法正常生產(chǎn),是我們在生產(chǎn)實(shí)踐中不斷摸索,取得的一些經(jīng)驗,也可以說是教訓(xùn),希望同行們有所借鑒,目前我廠兩套一萬五由于控制得當(dāng),氬系統(tǒng)的生產(chǎn)一直很穩(wěn)定。根據(jù)液體用戶反應(yīng)氬純度在周邊制氧行業(yè)中為最好,可以作為樣氣使用,液體的銷售為公司創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
摘自08年3期《工業(yè)氣體安全》