酒泉鋼鐵(集團)有限公司(以下簡稱:酒鋼)于2003年秋季開始籌建3套21000m3/h空分設(shè)備,同期配套建設(shè)球罐調(diào)壓系統(tǒng)、液體儲存和汽化系統(tǒng)、氣瓶充裝檢驗系統(tǒng)以及站內(nèi)閉路循環(huán)水系統(tǒng)等。工程于2005年底順利建成投產(chǎn)。在建設(shè)過程中,酒鋼和設(shè)備施工、安裝單位緊密結(jié)合,并參考了同行業(yè)的調(diào)試經(jīng)驗,會同設(shè)計、供貨和安裝單位,在安裝試車過程中針對現(xiàn)場設(shè)備實際情況,在系統(tǒng)安裝和調(diào)試過程中積累了大量的操作經(jīng)驗。
現(xiàn)結(jié)合設(shè)備調(diào)試中分子篩純化系統(tǒng)出現(xiàn)的幾次故障,以及國內(nèi)同行在日常工作和設(shè)備調(diào)試、安裝中出現(xiàn)的同類故障,對分子篩純化系統(tǒng)常見故障及其處理經(jīng)驗作一總結(jié),供參考。
1?21000m3/h空分設(shè)備分子篩純化系統(tǒng)簡介
??酒鋼21000m0/11空分設(shè)備分子篩純化系統(tǒng)設(shè)計處理空氣量150000m3/h,空氣進口溫度17℃,出口溫度24℃,分子篩再生溫度170℃,切換周期為4小時。分子篩吸附器采用活性氧化鋁和分子篩雙層床結(jié)構(gòu),延長了分子篩的使用壽命,同時使床層阻力減少。內(nèi)裝13X-APG條形分子篩22t,活性氧化鋁11t。每套空分設(shè)備配有630kW功率的電加熱器3臺,2用1備。
酒鋼21000m3/h空分設(shè)備分子篩純化系統(tǒng)流程如圖1所示。
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2分子篩純化系統(tǒng)常見故障分析和處理
2.1??操作不當(dāng)使分子篩純化系統(tǒng)發(fā)生故障
2005年冬季,按照酒鋼計劃,1#21000m3/h空分設(shè)備配合生產(chǎn)主線進行停機檢修??辗衷O(shè)備停機后,進行疏通氧壓機冷卻器的工作。其間,發(fā)現(xiàn)空壓機放空閥法蘭處大量滲水。技術(shù)人員當(dāng)時就意識到可能是空冷塔返水。后來經(jīng)過仔細檢查,發(fā)現(xiàn)常溫水泵的進出口閥門沒有關(guān)嚴,系統(tǒng)冷卻水通過水泵進入空冷塔,水位逐漸上升,進入空氣管道后經(jīng)放空閥法蘭處滲出。隨后立即打開分子篩吸附器進口處排水閥V1262進行檢查,沒有水流出。證明水沒有進入分子篩純化系統(tǒng)。如果有水進入分子篩純化系統(tǒng),則必須進行處理后才能繼續(xù)工作。后來在空分設(shè)備正常運行時,兩個分子篩吸附器的冷吹峰值分別為115℃和118℃,說明分子篩純化系統(tǒng)運行正常。
酒鋼空分設(shè)備曾發(fā)生過因操作不當(dāng)導(dǎo)致水分進入分子篩純化系統(tǒng)的故障。3#6000m3/h空分設(shè)備臨時停車,操作工關(guān)閉空冷塔進出口閥門后發(fā)現(xiàn)排水閥V1262處流出大量水。檢查發(fā)現(xiàn),由于空冷塔回水閥V1164沒有完全關(guān)閉,加之止回閥V1165存在故障,導(dǎo)致有壓回水經(jīng)回水管道進入空冷塔,最后水位上升,導(dǎo)致水進入分子篩純化系統(tǒng)。在開車過程中,用兩個運行周期的時間將分子篩徹底加溫,使其冷吹峰值達到85℃以上后,才投用分子篩純化系統(tǒng)。
2006年7月13日,1#21000m3/h空分設(shè)備1#分子篩吸附器進入加熱階段,2#電加熱器正常啟動,溫度上升至1700C,而3#電加熱器由于故障未啟動(1#電加熱器備用),也無任何報警,操作工也未能及時發(fā)現(xiàn),致使1#分子篩吸附器內(nèi)分子篩再生不徹底,冷吹峰值未達標。故障發(fā)生后,迅速采取相應(yīng)措施:①縮短2#分子篩吸附器內(nèi)分子篩的加熱及冷吹時間,減少1#分子篩吸附器的運行時間;②提高電加熱器出口溫度,將原設(shè)計出口溫度1700C提高到1900C,使2#分子篩吸附器內(nèi)分子篩能夠快速再生,盡早投入使用,縮短1#分子篩吸附器的運行時問;③啟動冷凍機,降低空氣出空冷塔溫度,減少空氣飽和水含量。在操作過程中,嚴密監(jiān)視分子篩吸附器進出口溫差,通過溫差判斷分子篩純化系統(tǒng)工作情況。通過采取以上措施,1#分子篩吸附器使用一周期后,冷吹峰值達到1300C,出分子篩吸附器空氣中二氧化碳含量為0.44×10-6沒有增加,分子篩純化系統(tǒng)壓差無變化。
2007年6月25日,當(dāng)班操作工發(fā)現(xiàn)2#分子篩吸附器無冷吹峰值,立即聯(lián)系自動化技術(shù)人員對相關(guān)系統(tǒng)進行檢查。經(jīng)過檢查,確認溫度等顯示正常。對V1212閥也進行了檢查,發(fā)現(xiàn)本應(yīng)處于打開狀態(tài)的V1212閥此時卻關(guān)閉。按照正常運行程序,分子篩純化系統(tǒng)各控制時序運行切換有兩個條件:①設(shè)定時間到位;②閥門動作到位。只有以上兩個條件同時滿足,程序才能繼續(xù)運行切換到下一個過程,否則程序?qū)⒆詣訒和2㈤_始報警。從現(xiàn)場情況分析,程序一直能自動運行。由此判斷,在分子篩純化系統(tǒng)控制時序到達加熱狀態(tài)時,V1212閥正常打開,程序繼續(xù)運行。但在后來的過程中,V1212閥的控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障,導(dǎo)致閥門關(guān)閉,致使2#分子篩吸附器內(nèi)分子篩未能正?;罨偕kS即要求自動化技術(shù)人員立即對V1212閥控制系統(tǒng)進行處理;并且安排空分設(shè)備臨時停車,對分子篩進行活化后再投入使用。
2.2空冷塔就地液位計冬天凍堵導(dǎo)致分子篩吸附器進水
這種故障往往發(fā)生在空分設(shè)備試車過程中。冬季試車時,中國西北地區(qū)的室外溫度一般在-20℃左右,凌晨最低氣溫可達到-300C左右,這對空分設(shè)備空氣預(yù)冷系統(tǒng)以及室外儀控設(shè)備的運行是嚴峻考驗。按照設(shè)計慣例,為適應(yīng)北方的氣候條件,一般將空氣預(yù)冷系統(tǒng)的空冷塔、水冷塔和水泵等放置在室內(nèi),并采取保溫措施。
某公司在冬季進行空分設(shè)備試車時,由于沒有考慮到外界環(huán)境低溫對設(shè)備運行的不利影響,對可能導(dǎo)致的后果考慮不足,采取的保溫措施不得當(dāng),致使空冷塔就地液位計凍堵,同時造成中控室DCS控制系統(tǒng)無法正常顯示空冷塔液位。試車人員對由此可能造成故障的嚴重性估計不足,未采取有效防范措施,致使空冷塔液位無法正??刂疲何簧仙娇諝馊肟谔?,汽液互相摻混,空冷塔頂部汽液分離器無法將全部液體分離,致使空氣夾帶大量水氣進入分子篩純化系統(tǒng),發(fā)生分子篩吸附器進水故障。
故障發(fā)生后,先恢復(fù)被凍堵的液位計以及取樣管,并逐一檢查了其他水系統(tǒng)測量以及控制系統(tǒng)一次取樣點,采取了保溫措施,然后對分子篩純化系統(tǒng)進行了加溫處理。之后空分設(shè)備恢復(fù)正常運行。
2.3??空氣壓力波動造成分子篩純化系統(tǒng)進水
某公司在空分設(shè)備吹掃和試車過程中,發(fā)生了兩起分子篩純化系統(tǒng)進水故障,在分子篩純化系統(tǒng)空氣進口的疏水閥處有大量水噴出。經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)是由于空分系統(tǒng)操作壓力變化的幅度過大,在設(shè)備冷卻過程中氣流分配不合理,對管道吹除閥操作過快、過急,使空氣預(yù)冷系統(tǒng)壓力大幅度波動,空氣流夾帶大量水流向分子篩純化系統(tǒng)。加之在吹掃作業(yè)中不斷調(diào)整分子篩純化系統(tǒng)的出口閥開度,導(dǎo)致空壓機后和空氣預(yù)冷系統(tǒng)壓力變化幅度大,而且未及時監(jiān)視和控制空氣預(yù)冷系統(tǒng)空氣壓力,使冷卻水竄入分子篩純化系統(tǒng)。同時,試車過程中空氣預(yù)冷系統(tǒng)停車聯(lián)鎖未投入運行,空分設(shè)備不能在出現(xiàn)異常情況時自動聯(lián)鎖停車也是故障發(fā)生的原因之一。
故障發(fā)生后,將電加熱器出口溫度設(shè)定值由180℃提高到220℃,并延長分子篩吸附器的加溫和冷吹時間。調(diào)整后空分設(shè)備恢復(fù)正常運行。
2.4分子篩床層不平整導(dǎo)致冷吹溫度峰值不正常
在其他制氧企業(yè)曾經(jīng)出現(xiàn)過這樣的故障:在瀏覽分子篩吸附器溫度曲線的趨勢圖時,發(fā)現(xiàn)正常的冷吹溫度峰值在100℃左右,而近期冷吹溫度峰值出現(xiàn)了兩個,分別為73℃和75℃。也就是說,在冷吹曲線上出現(xiàn)了兩個峰值,但都很低。另外,冷吹溫度曲線的形狀也有些“發(fā)胖”。正常情況以及異常情況下,分子篩吸附器再生階段出口溫度曲線由圖2、3所示
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查看歷史趨勢中的操作信息記錄,發(fā)現(xiàn)有一條記錄是2#分子篩吸附器入口閥V1202打開后又關(guān)閉、緊接著2#分子篩吸附器再生排放閥又打開的異常操作。
針對分子篩吸附器冷吹溫度曲線有兩個峰值現(xiàn)象,在理論上作了分析:一個平整的分子篩床層,任何一個截面的溫度梯度不會有太大的變化,冷吹溫度曲線應(yīng)該比較規(guī)則。當(dāng)分子篩床層厚薄不均勻時,較薄處由于分子篩對再生氣阻力較小,流過的氣量就多,分子篩溫度變化比較大;而較厚處的情況正好相反。這樣,在該水平表面的各處溫度不能同時到達峰值。吸附層表現(xiàn)為一個曲面,而正常的吸附層應(yīng)該是一個分層吸附的平面。因此,冷吹溫度曲線就會根據(jù)分子篩床層的厚薄而出現(xiàn)多個值。
空分設(shè)備臨時停車,打開2#分子篩吸附器人孔,發(fā)現(xiàn)分子篩床層表面中間有一個直徑300~400mm的坑,坑周邊分子篩比其他各處厚,坑的中心小部分分子篩已成碎末。檢修人員把粉狀分子篩取出后,將坑扒平并封好人孔。分子篩純化系統(tǒng)重新投用后冷吹溫度峰值正常。
2.5冷卻水系統(tǒng)藥劑投加失誤造成分子篩純化系統(tǒng)進水
空分設(shè)備冷卻水系統(tǒng)一般采用閉路循環(huán)。為了保證水質(zhì)指標穩(wěn)定,需要定期分析水質(zhì),同時根據(jù)需要投放殺菌滅藻劑、緩蝕阻垢劑及其他藥劑。2006年2月,某公司因為冷卻水系統(tǒng)加藥時沒有按照規(guī)程執(zhí)行,導(dǎo)致空分設(shè)備停車事故,氧氣供應(yīng)中斷121小時22分鐘,影響了公司正常的生產(chǎn)組織和主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成計劃,致使2月全公司鐵、鋼、材產(chǎn)量全面欠產(chǎn),經(jīng)濟損失十分嚴重。
故障發(fā)生當(dāng)天,操作人員向循環(huán)水水池投加殺菌滅藻劑。但沒有按規(guī)定向上級匯報,也沒有通知空分設(shè)備主控室。更為嚴重的是,規(guī)程規(guī)定1#、2#、3#吸水井一共投加10桶藥劑,但操作人員沒按秘序先加入消泡劑,而且錯誤地理解為每個吸水井投加10桶,于是將28桶殺菌滅藻劑一次全部加入循環(huán)水1#、2#吸水井。
其后空分設(shè)備主控室發(fā)現(xiàn)分子篩吸附器壓差上升并報警,氧壓機、氮壓機聯(lián)鎖停車??辗衷O(shè)備停車后,由于制氧崗位人員還不知道冷卻水系統(tǒng)發(fā)生了嚴重的違章操作,只是對主體設(shè)備進行了檢查。在沒有將停機原因徹底查清的情況下,就將空壓機升壓并送氣。之后計算機再次報警,分子篩吸附器壓差變大。再次查找原因,才發(fā)現(xiàn)是循環(huán)水水質(zhì)惡化導(dǎo)致分子篩吸附器進水所致。
一次性將大劑量的殺菌滅藻劑投入到水中,殺菌滅藻劑和冷卻水產(chǎn)生強烈的水解反應(yīng),在未及時投入消泡劑的情況下,其中的水解物與表面活性劑形成大量泡沫。泡沫隨冷卻水進入空冷塔中,在空冷塔內(nèi)堆積到一定程度后,隨空氣進入分子篩純化系統(tǒng),使分子篩失去吸附能力。而且,在第一次分子篩吸附器壓差上升報警后,崗位操作工沒有引起重視,僅依據(jù)計算機顯示數(shù)據(jù)判斷,認為是壓差儀表誤動作,在沒有徹底查清原因前就二次開機,致使事態(tài)進一步惡化。
在分析故障原因后立即采取了以下措施:①關(guān)小空壓機進口導(dǎo)葉,以減少空氣量,空壓機機后保壓至0.5MPa;②用未帶水的分子篩吸附器活化后的空氣,對帶水的分子篩吸附器內(nèi)的分子篩進行活化再生;③加大水池新水補人量,降低循環(huán)水中藥劑濃度,同時向水池中投加消泡劑,以消除泡沫。采取上述措施后,活化處理仍然無效,空分設(shè)備被迫停車。緊急更換了全部受損分子篩,并提前對空分設(shè)備進行檢修,才徹底解決了問題。
3結(jié)束語
分子篩純化系統(tǒng)在空分設(shè)備中起到除凈碳氫化合物、二氧化碳和水分等雜質(zhì)的作用,若發(fā)生故障,必將對空分設(shè)備的安全運行造成很大的威脅。因此,平時操作應(yīng)按操作規(guī)程進行,密切注意其各個運行參數(shù)的變化。一旦運行參數(shù)發(fā)生變化,要盡快找出原因并及時處理,以便將其對整套空分設(shè)備正常運行的影響減到最小。