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球罐區(qū)氧氣管道泄漏應對措施及檢修處理

發(fā)布于:02-11


(安陽鋼鐵集團公司制氧廠?455004)



前言



安陽鋼鐵集團公司(以下簡稱:安鋼)制氧廠現(xiàn)有7套空分設備,分別是:l#、2#6000m3/h空分設備,l#、2#14000m3/h空分設備,1#、2#23500m3/h空分設備。7套空分設備生產(chǎn)的氧氣經(jīng)氧壓機壓縮后分3組管線進入球罐:①l#、2#6000m3/h空分設備和l#23500m3/h空分設備生產(chǎn)的氧氣匯合后進入球罐;②l#、2#14000m3/h空分設備生產(chǎn)的氧氣匯合后進入球罐;③2#、3#23500m3/h空分設備生產(chǎn)的氧氣匯合后進入球罐。安鋼制氧廠球罐區(qū)現(xiàn)有氧氣球罐7個,400m3氧氣球罐5個,1000m3氧氣球罐2個。安鋼氧氣用戶單位主要有:一煉軋廠、二煉軋廠、二煉廠、煉鐵廠等。制氧廠7個氧氣球罐相互串聯(lián),用以貯存氣體、緩沖壓力,球罐出來的氧氣由各個用戶氧氣管線的調(diào)節(jié)閥組進行調(diào)壓后,被送到各個氧氣用戶單位。其中送往二煉廠的氧氣管線有兩組(1用l備)。安鋼制氧廠氧氣管網(wǎng)如圖1所示。







圖1?安鋼制氧廠氧氣管網(wǎng)示意圖



l?氧氣管線泄漏故障



1.1?泄漏現(xiàn)象



2007年7月26日,氧氣球罐運行工在巡檢中,發(fā)現(xiàn)送往二煉廠的氧氣管線(氧氣管線1)調(diào)節(jié)閥組有漏氣現(xiàn)象。漏點位于調(diào)節(jié)閥T2后、二道閥J22法蘭前的中間管線,有一段長6cm的細微裂紋,用無脂皂水噴管道的裂紋處,有氣泡冒出。



1.2?應對措施



高壓運行氧氣管線具有危險性,制氧廠決定把泄漏的氧氣管線1停止運行,投運送往二煉廠的備用氧氣管線(氧氣管線2)。氧氣管線2的正常投運,有效地保證了二煉廠無間斷生產(chǎn)供氧;同時存在漏點的氧氣管線1停止運行,消除了安全隱患。向公司總調(diào)度匯報氧氣管線1狀況,并申請檢修氧氣管線1的時間。



2?二煉廠管網(wǎng)氧氣壓力異常升降現(xiàn)象



2.1?故障現(xiàn)象



2007年8月18日,由于安鋼用氧量增大,決定增開1#23500m3/h空分設備,同時停運l#14000m3/h空分設備,合理調(diào)整氧氣供應量,原則是既滿足公司用氧量需求,又合理地節(jié)能降耗。在l#23500m3/h空分設備正常開啟,順利送氧后,開始停運l#14000m3/h空分設備。16:08,1#14000m3/h空分設備空壓機停車。在幾分鐘后,制氧廠當班調(diào)度發(fā)現(xiàn)異樣情況:二煉廠的氧氣壓力從2.OMPa迅速下降到l.OMPa。又過幾分鐘后,氧氣壓力又回升至2.OMPa左右。不久二煉廠氧氣壓力又迅速下降,反復無常。如果各用戶單位的氧氣壓力都低,有可能是外部用戶用氧量突增造成整個管網(wǎng)系統(tǒng)氧氣壓力降低。但其他用戶氧氣壓力都穩(wěn)定在2.OMPa左右,唯獨二煉廠氧氣壓力忽高忽低。在排除了能源數(shù)據(jù)顯示錯誤的情況下,立刻向公司總調(diào)匯報異常情況。而二煉廠煉鋼時氧氣壓力迅速下降,不煉鋼時氧氣壓力迅速回升的現(xiàn)象仍然存在。



2.2?查找原因



針對這種異常情況,制氧廠迅速制定了排查方案:



(1)檢查各套空分設備的送氧閥及輸送管道有無泄漏;



(2)檢查制氧廠球罐區(qū)的球罐、管道和調(diào)節(jié)閥組有無異常;



(3)通知二煉廠檢查其內(nèi)部的管線及閥門;



(4)分析氧氣系統(tǒng)管網(wǎng),從輸送氧氣管網(wǎng)的內(nèi)部設計方面進行逐一排查。



經(jīng)過縝密排查后,確認整個制氧系統(tǒng)及用戶單位閥門、管道正常完好。在輸送二煉廠的氧氣管線2上,找到了故障原因。



2.3?原因分析



圖l中虛線為原來供二煉廠的氧氣管線l。l#、2#、4#、5#、6#、7#、8#氧氣球罐并在一起,供應二煉廠和其他用戶。二煉廠用氧量不大時,來自l#、2#14000m3//h空分設備的氧氣可以通過止回閥進入球罐貯存。當二煉廠用氧量大時,氧氣壓力低于球罐壓力(由于氧氣管線1與所有球罐系統(tǒng)串聯(lián)),球罐貯存的氧氣開始外供,平衡緩沖壓力,使二煉廠的生產(chǎn)用氧供應平穩(wěn)。



圖l中粗線為二煉廠的備用氧氣管線2。由于此管線有止l、止2、止4、止5、止6閥5個單向止回閥存在,使得只能是l#、2#14000m3/h空分設備管線向球罐送入氧氣,而當兩套14000m3/h空分設備管線內(nèi)的氧氣壓力低于球罐系統(tǒng)壓力時,球罐氧氣無法回流平衡補償。氧氣管線2與氧氣球罐系統(tǒng)實質(zhì)上是斷開的,只有兩套14000m3/h空分設備氧氣外供時,無法滿足二煉廠全負荷用氧需求(二煉廠3臺轉(zhuǎn)爐同時吹煉時用氧瞬時量為28000~30000m3/h,2#14000m3/h空分設備的送氧量為15700~16700m3/h),所以出現(xiàn)了二煉廠煉鋼用氧量大時,氧氣壓力迅速下降;而不煉鋼時,該管路壓力很快回升。氧氣壓力無法穩(wěn)定,影響了二煉廠正常的煉鋼



生產(chǎn)。



2.4?應對措施



(l)開啟氧氣管線l調(diào)節(jié)閥組的旁通閥P2(口徑:φ50mm),盡量緩解用氧壓力,并與二煉廠煉鋼部門協(xié)調(diào),盡量避免3個轉(zhuǎn)爐同時吹煉。



(2)原定停運檢修l#14000m3/h空分設備空壓機的計劃推遲.盡快恢復14000m3/h空分設備供氧。



(3)向總調(diào)匯報生產(chǎn)狀況,使其盡快協(xié)調(diào)安排檢修氧氣管線l的時間,從根本上消除生產(chǎn)隱患。



3?處理方案實施



經(jīng)總調(diào)協(xié)調(diào),氧氣管線l的檢修安排在與二煉廠設備檢修同步進行。



3.1?停氣



(1)9月18日09:00,通知各運行車間將氧壓機機后壓力設定到1.8MPa,當氧氣球罐區(qū)壓力達到設定值時,停送二煉廠的氧氣;關閉氧氣管線2調(diào)節(jié)閥組J31、J32、P3和氧氣管線1的旁通閥P2。



(2)確認上述閥門關閉后,通知二煉廠平臺調(diào)度打開末端放散閥,放散氧氣泄壓。



(3)泄壓結束后,打開氮氣吹掃總閥C1,打開二煉廠氧氣管道氮氣吹掃閥C4。



(4)氮氣吹掃二煉廠管線完畢后,把J22、J32閥打開,將J21與J22閥、J31與J32閥管線之間余氧排出,并用氮氣置換。



(5)置換30分鐘后,化驗人員現(xiàn)場取樣分析。分析合格后,關閉C4閥、J22與J32閥,停氣工作結束。



3.2?施工



09:50,安鋼建安公司和制氧廠具體負責施工人員按各自施工面展開施工。施工程序按計劃執(zhí)行:①切除泄漏的管道并卸掉法蘭;②把之前預制好的不銹鋼管道對口焊接;③回裝不銹鋼管道的法蘭端及旁通閥平衡法蘭。



為保障施工人員在切割、焊接氧氣管道施工過程中的安全,避免火災事故的發(fā)生,化驗員在現(xiàn)場多次化驗,確保施工區(qū)域大氣中的氧含量始終在19%~22%。



3.3?吹掃及檢漏



12:10,施工結束后,在T2閥后加裝盲板(防止吹掃時焊渣吹入氧管道),打開J22和C4閥吹掃施工的氧氣管道。



12:40,吹掃30分鐘,確認檢修管道內(nèi)潔凈后,關閉C4閥。去盲板,回裝T2調(diào)節(jié)閥后法蘭。



12:55,通知二煉廠關閉放散閥。確認關閉后,開二煉廠吹掃閥C4,在二煉廠氧氣管道內(nèi)充入試壓氮氣,當壓力升至O.8MPa時,進行保壓檢漏。



13:15,確認檢漏合格后,球罐區(qū)具備送氧條件。



3.4?送氣



l3:25,通知各運行車間把氧氣壓力設定至1.1MPa(保證調(diào)節(jié)閥組前后壓差≤0.3MPa);



13:50,關閉C4閥和Cl閥;



13:55,球罐系統(tǒng)氧氣壓力降至l.lMPa后,打開氧氣管線l調(diào)節(jié)閥組的P2、J22和J21閥;



14:10,二煉廠恢復送氧,通知各個運行車間把氧壓機后壓力恢復到正常值(2.45MPa);



l4:15,通知二煉廠已經(jīng)正常送氧,使用氧氣時先放散一會兒,氧氣純度提高后再使用。



檢修工作圓滿結束。



4?總結



(1)經(jīng)分析,泄漏的原因是中壓氧氣管道長期工作在1.5~2.5MPa的中壓負荷中,由于



工作壓力的反復變化,導致應力集中及疲勞損傷并發(fā)生滲漏,緩慢擴延直至發(fā)展為裂縫。



(2)兩套6000m3/h空分設備氧氣輸送管線和1#~4#氧氣球罐已經(jīng)服役l5~20年,并且兩套6000m3/h空分設備生產(chǎn)的氧氣是由活塞式氧壓機輸送,輸送氧氣管道所受的振動大。在定期檢查系統(tǒng)管網(wǎng)時,要對這部分管網(wǎng)重點排查。對于接近報廢期的管道與閥門應提前更換,防患于未然。



(3)此次檢修二煉廠氧氣輸送管道,停送氣方案及施工方案制定合理、詳細,安全措施



制定周密、得當,監(jiān)管措施認真、到位,有效保障了整個檢修過程的順利進行。



(4)對二煉廠備用氧氣輸送管線2存在的設計缺陷,初步提出整改方案;在公司大停氣時,對二煉廠備用管線2進行聯(lián)網(wǎng)改造。在氧氣管線1及氧氣管線2的調(diào)節(jié)閥組前補設l根氧氣管道,使得兩組氧氣管線串聯(lián)(圖1中點劃線表示),實現(xiàn)氧氣管線2與球罐聯(lián)網(wǎng)。



摘自2009年2期《工業(yè)氣體安全》



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