中國化纖網(wǎng)訊?11月12日,隨著安慶石化腈綸部紡絲1號線開車,紡絲1號線調(diào)溫調(diào)濕機及烘干機改造項目順利投用。這標(biāo)志著紡絲裝置全部
腈綸部紡絲裝置調(diào)溫調(diào)濕機及烘干機因運行時間較長,設(shè)備腐蝕、老化嚴(yán)重,加上部分設(shè)計缺陷造成蒸汽損失,導(dǎo)致能耗、生產(chǎn)成本大大提高,維修成本居高不下等困難,影響紡絲線安全、穩(wěn)定、高負(fù)荷運行。為做好優(yōu)化節(jié)能文章,努力止住能耗“出血點”,該部組織專業(yè)技術(shù)力量,詳細(xì)分析摸索機組運行狀況,提出技改項目建議,并于2012年2月裝置大檢修期間完成了2、3號線調(diào)溫調(diào)濕機及干燥機的改造。
2012年10月至12月份,在總結(jié)2、3號線改造經(jīng)驗及不足的基礎(chǔ)上,該部又對4、5號線調(diào)溫調(diào)濕機及烘干機進(jìn)行了大幅改進(jìn)。項目完工后,換熱效率大幅提高,保溫邊緣熱風(fēng)泄漏完全消除,現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境改善效果十分明顯。據(jù)統(tǒng)計,技改后4、5號線調(diào)溫調(diào)濕機及干燥機蒸汽用量較以前下降0.7噸/時,節(jié)能效果較2、3號線成倍提高。
此次1、6號線技改項目同4、5號線一樣,是在不停工、邊生產(chǎn)邊施工的過程中開展的,腈綸部積極組織協(xié)調(diào),各相關(guān)單位通力合作,克服設(shè)計時間過長,物資、材料采購及到貨時間延后對工程節(jié)點的影響,高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成改造任務(wù),各項工程均達(dá)到甚至超過原設(shè)計要求。
項目投用后,不僅作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境明顯改善,工藝操作、巡檢,機電儀維護、檢修效率大為提高,而且通過節(jié)約蒸汽和減少維修費用,每年增加經(jīng)濟效益412.7萬元。